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三菱分油机故障分析

更新时间:2023-08-01点击次数:986

分油机是船舶动力系统中的辅助设备,关乎动力装置的可靠运行和使用寿命。本文从实船案例出发,详细分析分油机水路动作原理,解释发生故障时出现的各种现象,并针对该故障设备部件进行些许改进,以供同行参考。

1 故障概况


某新造VLOC船离港后,主滑油分油机(型号SJ60HH)总是不定期报警停机,警报显示为泄漏报警。复位重启后,分油正常。新分油机报警没有持续性,报警时间点不固定,一时不知从何处着手解决。


2 初步分析故障


如图1和图2所示,泄漏报警的原因可能有以下几点:1)主密封圈1有损伤,密封不严;2)与主密封圈配合的活动底盘密封面2有伤痕,密封不严;3)活动底盘周向密封圈3老化,破损或伤痕,关盘工作水(以下简称“关盘水")(驱动活动底盘关闭的压力水)泄漏;4)引导阀外圆周面密封圈4老化,破损或伤痕,关盘水从引导阀外部泄漏;5)与引导阀阀芯配合的垫圈5锥面有伤痕,关盘水从引导阀内部泄漏;6)泄放塞6脏堵,开盘排渣水(以下简称“开盘水")泄放不及时,引导阀延时关闭,关盘水未充满下部空间,活动底盘未关闭;7)给水装置密封圈7老化,破损或有伤痕,给水泄漏;8)给水装置喷孔8脏堵,给水量不够,活动底盘未关闭;9)活动底盘与分离筒匹配不佳,上下动作时有卡阻;10)引导阀脏污,开关时偶尔卡阻。若泄漏报警原因为第1)~9)点,一旦出现泄漏报警,复位后仍会报警;第10)点存在偶然性,与故障现象类似。


3 初步排除故障


带着疑问,笔者拆装了分油机,仔细检查上述每一点可能造成故障报警的原因。


1)检查活动底盘的外边缘立面和与之配合的分离筒圆周部分、活动底盘的内边缘立面和与之配合的分离筒中心部分,各配合面光滑无毛刺、无摩擦痕迹,且上下动作非常顺畅,排除第9)点原因;


2)检查上述每一道密封圈,发现主密封圈无损伤,3、4、7处密封圈弹性良好,无损伤,故障原因不在第1)、3)、4)、7)点;
3)检查与主密封圈配合的活动底盘密封面2和引导阀垫圈5锥面,均无伤痕,第2)、5)点原因可以排除;
4)拆下泄放塞6,发现喷孔上部有泥巴堆积,孔道内有少许泥巴沉积;
5)拆开给水装置,里面有大量泥巴沉积。拆检给水总滤器,滤器比较脏。清洁所有给水部件和通道,装复分油机,试运转,分油正常,一天都没有出现报警。
综合上述检查过程,怀疑故障与某船厂加注的淡水有关。


4 故障反复


5天后,主滑油分油机泄漏警报响起,复位操作后仍有泄漏报警且跑油。再次拆检分油机,没有发现任何异常。检查2个引导阀阀芯,开关顺畅,说明此故障并非由引导阀阀芯卡阻造成。打开给水装置,发现又有少许泥巴积存。于是放空淡水舱,清洗后重新造水,并拆洗淡水压力水柜和分油机给水总滤器,消除该船厂淡水的影响。此后,分油机一直正常运转。然而10天后,分油机泄漏报警再次响起。


5 进一步探究故障


船抵达巴西锚地,主机停车,机舱比此前安静。笔者立刻来到主滑油分油机旁,观察分油机的动作。分油机突然“铛"地响了一声,查看各参数,均正常。考虑非排渣时段,分油机为何会有这种响声出现,而且此声音与排渣声音不同,排渣响声应是“铛……",声音较长且大,但此声音却短且小。手动按“手动排渣"键,分油机正常排渣。随后,分油机“铛,铛"响了两声。查看时序,分油机此时正处于进关盘水阶段,关盘水电磁阀(Solenoid Valve, SV)2得电。没有供应开盘水,却有类似排渣的声音,而且泄水漏斗一直有水流出,这种现象无法解释(在排渣后进关盘水这个阶段)。
进入分油时序后,为了能够更好地观察现象,笔者调出分油机控制时序表。“铛"的声音再次响起,SV2关盘水电磁阀正开启,此时处于每15 min补关盘水5 s的时段。查看泄水漏斗,同样有水流出,说明这个声音的形成来源于关盘水。


6 理论研究


为找出上述现象发生的原因,笔者便重新研究分油机的水路工作原理。分油机排完渣后,引导阀阀芯在离心力的作用下被甩出贴紧后面垫圈形成锥面密封。SV2电磁阀得电,关盘水开始供应。
当分离时间结束,到达排渣时序时,SV1排渣电磁阀得电,排渣水开始供应,经过如图4所示的路线1→2→3→4,到达引导阀阀芯后部,推动引导阀阀芯向分离筒中心运动,锥面密封被打开,活动底盘下部的水按D→E→F路线排出。排渣结束时,SV1排渣电磁阀失电,开盘水停止供应。开盘水通道里残存的开盘水,经泄放塞排出,引导阀阀芯在离心力的作用下,重新被甩出贴住后部垫圈形成锥面密封。


1)排渣结束后,供给关盘水,经过A→B→C→D→E,到达活动底盘下部,活动底盘上行。因为离心力的作用,水的流向会遵循“先外后里"的原则。当活动底盘下部充满后,水就会慢慢往中心移动。当水空心半径小于a时,水就会按照B→C′→3→4路线到达引导阀阀芯后部。与此同时,水从泄放塞排出,导致外部的泄放漏斗处持续有水流出(供应开盘水时,泄放塞也是一直在泄水,但这股水夹杂在排放的关盘水里面,不容易区分开来)。


2)如果泄放塞可以把流入开盘水通道的水及时排掉,分油机就不会排渣。若无法及时排出,多余的水就会推动引导阀阀芯向分离筒中心运动,打开锥面密封,关盘水排出,出现排渣现象。当关盘水漏泄一部分后,新供应进来的关盘水又会按照“先外后里"的原则进入到活动底盘下部(此时,进入排渣通道的水被中断)。开盘水通道的水被泄放塞泄放完后,锥面密封又会重新形成,活动底盘就会被重新托起。待活动底盘下部腔室被再次充满后,水又会进入到开盘水通道,形成排渣。所以出现了“铛,铛"的间歇声响,直到关盘水供应停止。
3)上述出现的泄漏警报,可能是分油机分油过程中间歇补水或是排渣结束后进关盘水时,活动底盘打开后,补水刚好停止或是剩余时间的补水量不够,没能把活动底盘顶回去,分油机跑油导致出口压力低而报警(在不同水域、不同时间点,分油机温度不同,关盘水流失[1]不一样,且淡水压力水柜水压波动大,造成分油机进关盘水时的情况有差别)。此情况具备偶然性,所以泄漏报警时间周期不固定。
4)前面拆洗分油机后可以运行一段时间无警报,是因为泄放塞孔比较干净或是泄放塞孔上部无泥巴堆积。运转一段时间后,泄放塞孔道脏污,孔上部有泥巴沉积,就会出现不能及时把关盘水排掉的情况,造成非正常排渣。若泄放塞孔径过大,正常排渣时开盘水全部漏泄,排渣又会失败。因此,泄放塞的孔径设计要非常合适:既能及时把多余的关盘水排掉,又不能影响正常的排渣。
5)泄放塞孔径的设计可能过于理想化,设计裕度不够。要根本解决问题,需要增加泄放塞排水速率或降低关盘水给水速率。


7 现场测试与改进


根据上述分析,在分油机正常分油过程中,手动打开关盘水电磁阀SV2,分油机马上出现“铛,铛"的间歇声响。在声响响起的同一时刻,关闭电磁阀SV2,分油机出口压力急速降低,立马呈现泄漏报警,故理论分析正确。
如果调小关盘水的补水时间T100,少供应关盘水,使排渣通道没有关盘水流入,可否根本解决问题?经过现场观察,排渣结束后供应关盘水,大概8 s左右就会出现“铛,铛"声响。系统设定T100时间重复供给1次,便需要将其调节到3 s(厂家服务工程师设定是15 s)。但是,分油机初次启动运行时,会先供应一次关盘水,此时只供应一次T100补水时间,若只供应3 s, 活动底盘无法关闭。所以,将供应关盘水的时间调到足够低,使排渣通道没有关盘水流入的想法违背分油机的设计初衷。要想解决根本问题,就必须使泄放塞的排水速率大于SV2电磁阀补水速率。不管补水时间T100多大,进入排渣通道的水都会被泄放塞及时排掉,永远无法推动引导阀动作,且保证活动底盘在补水结束时的绝对关闭状态。
为了避免再次拆装设备,笔者考虑降低关盘水的补水速率,将总给水压由3.0 bar(1 bar=0.1 MPa, 厂家值)降至2.8 bar, 但手动开启SV2后,“铛,铛"声依旧,于是继续降低水压至2.6 bar, 结果仍旧有“铛,铛"声……经过几番测试,最后在2.0 bar时,“铛,铛"声消失。测试排渣,功能正常。此举会降低排渣前置换水的量,使排渣时的滑油损失变大;若调大置换水时间设定,又担心设置不合理导致置换水进入主机油底壳,造成滑油乳化。


考虑到SJ60HH型机孔径为0.6 mm, SJ110HH型机孔径为0.7 mm, 且船上没有这么小的钻头,故使用通针均匀摩擦孔径圆周(通针带出少许铜粉即可),使孔径稍稍变大一点。然后装复运转,手动打开SV2电磁阀测试,无“铛,铛"声产生。至此,分油机故障终于解决。询问其他姊妹船,也存在类似情况,采用同样方法,问题立刻迎刃而解。

8 总 结


当工作中遇到非常见设备故障时,我们不能盲目地反复拆装,更换备件。一些现象无法理解或解释不通时,需要重新研读设备图纸,认真观察故障的每个细节,从理论上进一步疏通设备工作原理,找到可能的根本原因,再通过现场测试,验证理论的正确性,然后综合考虑设备各系统的关联性,最终确定的解决方案,方能从根本上解决问题,且不带来其他失误。